熱網(wǎng)疏水泵:邏輯問題處理和變頻改造
2020-05-210
熱網(wǎng)疏水泵聯(lián)動邏輯存在的問題及處理
某熱電聯(lián)產(chǎn)機組采暖換熱系統(tǒng)的供熱蒸汽從汽 輪機中壓缸末端抽出,經(jīng)過并列的1號、2號熱網(wǎng) 加熱器后,將加熱的熱網(wǎng)循環(huán)水供向熱用戶;冷凝 的水則匯入一個公用的疏水器,擴容降壓后經(jīng)3臺 熱網(wǎng)疏水栗(A栗為變頻栗,B、C栗為工頻栗)流 向凝結水系統(tǒng)3號低加的水側出口,從而將熱網(wǎng)疏 水回收并供給除氧器。該機組在供熱期間,熱網(wǎng)的疏水泵A泵變頻 運行,B栗或C栗工頻備用。自2010年11月供 熱開始后,A泵的變頻器過電流保護動作后,備用 的B泵或C泵多次聯(lián)動不及時,造成熱網(wǎng)加熱器 水位高三值動作而解列供熱抽汽,從而導致機組甩 熱負荷,電負荷突升,同時使凝結水壓力突降,除 氧器水位和凝汽器水位大幅波動。
2原因分析
熱網(wǎng)疏水泵原來的聯(lián)動邏輯是,正常運行時A 泵變頻運行,B泵或C泵工頻備用;聯(lián)鎖投入后, 若A泵開關不在"合閘位"或熱網(wǎng)加熱器水位高 二值動作,則投入連鎖的B泵或C泵將聯(lián)啟。
經(jīng)過多次熱網(wǎng)汽側解列事故發(fā)現(xiàn),A泵的變頻 器過流保護或過熱保護動作后,該泵的變頻器發(fā)"變 頻器故障",使A泵電流歸0,維持低轉速不打水, 造成熱網(wǎng)加熱器水位急速上升。當熱網(wǎng)所帶熱負荷 較低時,熱網(wǎng)加熱器冷凝的疏水量較少,在高二值 動作后聯(lián)動的備用泵使熱網(wǎng)加熱器的水位及時降下 來。當熱網(wǎng)所帶熱負荷較高時,疏水量較大,即便 備用泵聯(lián)啟成功,也因熱網(wǎng)加熱器的水位上升過快 而造成熱網(wǎng)加熱器高三值動作,使熱網(wǎng)汽側解列, 電負荷突升,同時凝結水壓力下降0.5?1.0 MPa, 使除氧器和凝汽器水位快速下降。從實際運行情況
可以看出,此種聯(lián)泵邏輯設計不合理,沒有考慮A 泵"變頻器故障"報警發(fā)出的情況;同時,當熱網(wǎng) 所帶熱負荷較高時,熱網(wǎng)加熱器水位高二值與高三 值差值過小,造成了備用泵不聯(lián)啟或是聯(lián)啟后打水 無效的情況。
3改進措施
(1)熱工人員重新調整熱網(wǎng)疏水泵聯(lián)動邏輯, 調整后的邏輯如圖1所示(以B泵投入聯(lián)鎖備用 為例)。該邏輯圖中以采集A泵變頻器輸出電流小 于10 A為判定A泵變頻器故障的依據(jù)。當A泵在 DCS上指示電流小于10 A時,投入聯(lián)鎖的備用泵 即可聯(lián)啟。
B泵連鎖投入-
熱網(wǎng)加熱器_
水位高二值
B泵連鎖投入一I A A泵變頻運行一N A泵工頻運行 D
圖1調整后的熱網(wǎng)疏水泵聯(lián)動邏輯
(2)運行中A熱網(wǎng)疏水泵的變頻器多次因過熱 發(fā)"變頻器故障"信號,因此A泵運行時規(guī)定該 泵的變頻器調節(jié)范圍控制在80 %的額定負載以內, 大于80%時則啟動1臺工頻泵與之并列運行,同 時保持該泵變頻柜周圍通風良好,以防散熱不暢。
(3)由于熱網(wǎng)加熱器的水位開關差值過小,造 成熱網(wǎng)加熱器汽側過早解列,因此將熱網(wǎng)加熱器 的水位高二值調整為1 140 mm,與高三值相差了 200 mm,相應的高一報警值設為1 040 mm,同時 分別關閉了 2個熱網(wǎng)加熱器各自汽側與熱網(wǎng)疏水器 頂部之間的汽側連通手動門,以增加加熱器與疏水 器之間的凈壓,使熱網(wǎng)疏水泵打水時盡快將熱網(wǎng)加
淺析熱網(wǎng)疏水泵的變頻改造
摘要:為減少春、夏、秋季熱負荷小時熱網(wǎng)疏水泵耗電率,我公司決定將一單元和二單元的C熱網(wǎng)疏水泵改造為變頻泵。本文通過總結變頻泵調試試運、操作性評價、經(jīng)濟性評價及改進建議,系統(tǒng)地講述了變頻技術在熱網(wǎng)疏水泵的應用效果,為變頻節(jié)能技術的深入應用提供技術參考。
1 設備簡介
國華北京熱電分公司安裝有兩臺ABB公司制造的DKEH-IN31型、帶工業(yè)抽汽和采暖抽汽、高溫高壓汽輪發(fā)電機組,單臺機組額定功率為200MW。機組所屬采暖供熱設備由兩臺熱網(wǎng)加熱器,四臺熱網(wǎng)循環(huán)水泵和四臺熱網(wǎng)疏水泵組成,熱網(wǎng)疏水泵運行參數(shù)見下表:
2 問題的提出
在每年的4月至10月,我公司熱網(wǎng)系統(tǒng)供熱量最低的時段,熱網(wǎng)流量最低平均在1300t/h,熱網(wǎng)供熱量平均在150GJ左右,熱網(wǎng)疏水量在60t/h上下,熱網(wǎng)疏水泵一般維持一臺運行。由于熱網(wǎng)疏水流量很低,為了為了保證疏水泵不發(fā)生汽化,運行規(guī)程規(guī)定“定速熱網(wǎng)疏水泵電流不得低于200A”,運行人員只能通過調節(jié)疏水泵再循環(huán)門滿足要求,這樣就造成了疏水泵電能的損失。另外,因熱網(wǎng)水位調節(jié)門控制水位采用節(jié)流調節(jié),系統(tǒng)節(jié)流損失較大,也造成了疏水泵能耗高。
3 解決方案
為了提高熱網(wǎng)疏水泵的運行效率,采用變頻節(jié)能措施,即通過改變疏水泵轉速來調節(jié)疏水量以達到控制熱網(wǎng)加熱器水位。將每個單元的C熱網(wǎng)疏水泵改進為變頻熱網(wǎng)疏水泵。
4 調試過程
4.1 熱工人員根據(jù)變頻熱網(wǎng)疏水泵啟、停及運行控制特點,將變頻泵的控制邏輯做了如下變化
(1)原熱網(wǎng)疏水泵啟動后熱網(wǎng)加熱器水位控制是將熱網(wǎng)疏水泵出口調節(jié)閥直接投入自動控 制,調節(jié)熱網(wǎng)加熱器水位,變更后將熱網(wǎng)加熱器水位控制改由變頻泵控制,具體變更操作如下:
熱網(wǎng)畫面變頻器操作方法:
a投入自動:打開“C泵水位設定”操作框,直接寫入水位設定值,投入自動。解除自動:手動解除自動:打開“C泵水位設定”操作框,切換到手動后,再打開“指令”操作框,切換到手動,自動解除。
b跳自動:水位低于500mm或高于900mm。
c 手動調節(jié):在手動模式下打開“指令”操作框,輸入指令數(shù)值(百分數(shù)),寫入即可。
d報警設置:變頻器故障,變頻器停止,跳自動三種情況下,畫面有“熱網(wǎng)疏水泵變頻裝置”報警。
(2)運行變頻泵時,出口調整門切為手動、全開。運行定速泵時出口調整門切為自動,與改造前控制方式一致。
(3)變頻泵不能做為聯(lián)動備用泵,變頻泵跳閘后聯(lián)動定速泵。變頻泵運行時,定速泵投聯(lián)動備用。
4.2 試運中遇到的問題及解決方法
(1)變頻泵選擇加熱器水位參考點時,熱工人員設計水位參考#1熱網(wǎng)加熱器水位調整,而在定速熱網(wǎng)疏水泵運行時,熱網(wǎng)加熱器疏水調整門參考#2熱網(wǎng)加熱器水位調整。我們知道在機組正常運行中,兩臺熱網(wǎng)加熱器內部壓力并不完全相等,造成了兩臺加熱器水位的偏差,主要原因有熱網(wǎng)系統(tǒng)管路阻力不同、有熱網(wǎng)加熱器進汽調整門開度不同、有機組負荷波動等因素造成,運行人員對兩臺加熱器水位偏差控制不超過200mm。因兩套調整系統(tǒng)參考點不同,會給系統(tǒng)相互切換運行造成影響,引起水位的較大波動。發(fā)現(xiàn)這個問題后,熱工及時修正水位參考點,將變頻疏水泵水位參考點改為參考#2熱網(wǎng)加熱器水位控制。
(2)在一套新的控制系統(tǒng)投入試運行時,總會遇到這樣或那樣的問題,在變頻熱網(wǎng)疏水泵試運調試過程也不例外。我們遇到了變頻器輸出故障、變頻器水位調節(jié)波動大、變頻泵到定速泵疏水流量波動大等問題。作為運行人員在設備改造投入試運時,首先要保證熱網(wǎng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。其次,要積極配合檢修人員進行的設備改造試運,及時發(fā)現(xiàn)不足,與檢修人員共同分析、研究,找到解決問題的方法。針對變頻疏水泵試運中出現(xiàn)的問題,我們采用了分階段試運方案。第一步,通過空試電機采用遠方調節(jié)變頻器信號參數(shù)觀察疏水泵電機轉速的方法,確保變頻器信號輸出與電機轉速相對應。第二步,變頻疏水泵重車運行,先采用手動控制方式調節(jié),觀察熱網(wǎng)加熱器水位變化,在將加熱器水位調節(jié)穩(wěn)定后,投入自動調整觀察調節(jié)效果,熱工人員根據(jù)實際運行情況及時修正調整參數(shù),達到變頻泵自動調節(jié)控制水位穩(wěn)定。第三步,運行人員經(jīng)過變頻泵與定速泵的切換調整,找出控制要點,確保熱網(wǎng)疏水泵切換和事故處理中熱網(wǎng)加熱器水位控制穩(wěn)定。
5 操作性評價
5.1 運行方式變化
(1)C熱網(wǎng)變頻疏水泵采用160KW變頻器,改造后變頻器夏季按70%負荷功率輸出,熱網(wǎng)疏水量低于170 t/h(一般情況下,每年4-10月)運行變頻泵,熱網(wǎng)疏水量高于170 t/h變頻泵備用,運行一臺或兩臺定速泵。如需要切換定速泵運行,定速泵正常后立即停止變頻泵,原則上避免調頻泵和定速泵長時間并列運行。
(2)冬季應急需要變頻泵運行,按90%(以變頻電流不超過280A為準)以下負荷功率輸出。具體控制方式為:DCS畫面仍對AH開關進行啟動、停止操作,開關合入后變頻器帶電,變頻器接收4-20mA信號調整轉速,在DCS實現(xiàn)變頻器遠方調速,遠方切手動調節(jié)轉速至最大,用出口調節(jié)門調整水位。(此時若與定速泵并列運行,在采暖最大時可能造成定速泵過流,應觀察定速泵運行情況,視情況減少進汽量)
5.2 運行中需注意的問題
熱網(wǎng)疏水泵采用變頻調節(jié)后,經(jīng)過一段時期的運行,總結運行經(jīng)驗。在變頻熱網(wǎng)疏水泵運行中應注意如下幾點:
(1)啟動變頻熱網(wǎng)疏水泵前,檢查泵的電源狀態(tài),尤其要檢查就地變頻器電源空開合好(若電源空開在斷開,變頻泵啟動后,轉速設定不上去,畫面發(fā)“變頻器故障”報警),檢查泵出口門投自動。記錄熱網(wǎng)疏水流量和定速泵電流。將熱網(wǎng)疏水調整門解手動位置。
(2)變頻泵啟動后,出口門自動打開過程中可提高變頻器設定值,在設定值達到90% 時,觀察熱網(wǎng)疏水量增多,得到就地人員通知可以停定速泵時,將定速泵出口門解自動手動關門,這時隨著出口門的關小疏水量開始下降,畫面逐漸開大熱網(wǎng)疏水調整門至全開,根據(jù)疏水量提高變頻器設定值,保持正常疏水量,在熱網(wǎng)加熱器水位穩(wěn)定后,將“指令”操作框投自動,在水位操作控制窗口設定水位并投自動。在整個操作過程中,設定數(shù)值應平穩(wěn),不要操作太急引起熱網(wǎng)水位大幅度的波動。
6 節(jié)能效果評價
以#1機A、C熱網(wǎng)疏水泵為例
圖1 采用變頻疏水泵運行時,疏水流量為101t/h,變頻泵工頻電流為137A。
圖2 采用定速疏水泵運行時,疏水流量為79t/h,變頻泵工頻電流為240A。
通過上述運行比較,在采用定速疏水泵運行時,為了保證疏水泵不發(fā)生汽化,即使可以通過調節(jié)疏水泵再循環(huán)門,最終也只能將電流降至200A,相比使用變頻泵仍多耗電63A。以一單元為例,在熱網(wǎng)疏水量為80t/h的情況下,使用變頻疏水泵全天耗電量為900kw,定速疏水泵耗電量為2400kw,變頻疏水泵全天節(jié)電1500kw。若參考電價0.436元/KW,則每天節(jié)省資金654元。按變頻疏水泵全年運行6個月(5月-10月)計算,年度節(jié)能效益約為12萬元,改造項目的節(jié)電效果較為明顯。具體節(jié)能效果見表。